Daftar isi yang tersedia di ScienceDirect
Studi Kasus di Teknik Sistem dan
Signal
Pengolahan
journalhomepage: www.
Elsevier.
com / cari /
csmssp
komunikasi singkat
Meng-upgrade dari garis otomatis untuk pembuatan tutup
plastik berdasarkan analisis getaran eksperimental
Alberto Martini *
, Marco Troncossi
DIN - Departemen Teknik Industri, Universitas Bologna, Viale
del Risorgimento 2, 40136 Bologna (BO), Italia
ARTIKEL INFO
Riwayat artikel:
Menerima Januari 2016 5
Diterima dalam bentuk revisi 18 Maret 2016 Diterima Maret
2016 18
Tersedia online 19 Maret 2016
Kata kunci:
monitoring getaran
analisis eksperimental
Pengukuran non-kontak
ABSTRAK
Tawaran studi dengan kampanye
percobaan untuk menganalisis efek pada mesin otomatis untuk perakitan tutup
plastik dari peningkatan getaran terjadi saat mempercepat operasinya. Kation
kecepatan spesifik baru yang diperlukan oleh produsen mesin untuk meningkatkan
kapasitas produksi. Analisis berhasil identifikasi ed unit fungsional kritis
dipengaruhi oleh isu-isu elastodynamic terkait dengan peningkatan kecepatan.
Oleh karena itu diizinkan untuk fokus proses desain ulang pada kelompok kritis
untuk melaksanakan peningkatan mesin yang diinginkan dengan cara yang terbatas
kation modi fi untuk versi mesin saat ini. Hasil eksperimen yang paling relevan
disajikan dan dibahas. Makalah ini juga melaporkan data yang diberikan oleh
pemeriksaan lebih lanjut dilakukan pada varian mesin (diperoleh setelah
pelaksanaan pertama kation desain modi fi), yang membuktikan efektivitas solusi
yang diusulkan untuk meningkatkan kinerja mesin.
ã 2016 Diterbitkan oleh Elsevier Ltd
1. Perkenalan
Kegiatan
ini disajikan berkaitan dengan upgrade dari garis otomatis untuk pembuatan
perangkat pembukaan ditutup kembali plastik paket makanan pourable [1]
. Tujuan utama adalah meningkatkan mesin kapasitas produksi nominal sekitar
50%, 680-1000 produk per menit (ppm [4T $ DIF]). Tujuan ini harus dicapai
melalui peningkatan yang tepat dalam kecepatan kerja dan hanya terbatas kation
modi fi dari desain mesin yang ada.
Penelitian
ini memfokuskan pada mesin otomatis yang merakit produk akhir mulai dari tiga
komponen. Peningkatan kecepatan luar biasa yang diperlukan untuk memenuhi
target produksi yang diinginkan dapat memicu fenomena elastodynamic mungkin
merugikan bagi kinerja dan keandalan mesin. Sebuah kampanye eksperimental
dilakukan untuk menyelidiki isu-isu potensial dengan cara pengukuran getaran.
Analisis bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok fungsional ditandai dengan
perilaku elastodynamic kritis, sehingga memberikan pedoman untuk mendesain
ulang mesin parsial.
Saat con
fi gurasi tidak memungkinkan melebihi 25% dari kapasitas produksi nominal. Oleh
karena itu, percobaan yang dirancang baik untuk memantau (bila mungkin) dan
untuk memprediksi perilaku mesin ketika beroperasi dalam kondisi kerja yang
berbeda, dengan mengatur sensor khusus dan setup mesin.
Analisis
menghasilkan estimasi yang handal dari mesin perilaku elastodynamic, sehingga
memungkinkan untuk mendefinisikan desain modi fi kasi diperlukan. Hasil yang
relevan mengenai beberapa unit fungsional kritis disajikan dan dibahas.
Pengukuran dari tindak lanjut tes dilakukan setelah menerapkan beberapa kation
modi fi yang paling penting Unit con fi rmed sebuah fi kan peningkatan
signifikan dari kinerja mesin.
*
Sesuai penulis di: Via Fontanelle 40, 47121 Forlì (FC), Italia. Alamat
E-mail: alberto.martini6@unibo.it
(SEBUAH. Martini).
http://dx.doi.org/10.1016/j.csmssp.2016.03.002
2351-9886 / ã 2016 Diterbitkan oleh Elsevier Ltd
A. Martini, M. Troncossi Studi / Kasus di Teknik Sistem
dan Signal Processing 3 (2016) 28-33
|
29
|
2. Deskripsi mesin perakitan
Sebuah fi
ed skema penyederhanaan tata letak mesin disajikan pada Gambar.
1
, di mana hanya unit fungsional utama ditampilkan. Mesin referensi sistem
koordinat juga dilaporkan. Sebuah unit pick-dan-tempat (disebut sebagai P &
P1) mengambil tiga komponen produk (Comps) dari yang sesuai buffer, terletak di
sebelah area masukan mesin (IN), dan beban mereka ke nampan berbentuk benar.
Setiap tray produk membawa 10 item dari setiap Comp, sehingga 10 caps dirakit
dalam siklus kerja. Baki disampaikan oleh Transfer Unit Utama (MTU), dengan
gerakan intermiten, dengan kelompok-kelompok fungsional berikutnya, untuk
operasi berikutnya (dilakukan selama fase istirahat dari siklus MTU). MTU
didorong oleh rantai transmisi tenaga dibentuk oleh Indexer dan Timing Belt
(TB). Unit Orientasi (OR) berputar Comps sekitar sumbu vertikal (arah Z) untuk
menyediakan mereka dengan orientasi relatif diperlukan. Tugas perakitan
dilakukan dalam dua langkah oleh dua unit Majelis (dilambangkan sebagai AS1 dan
AS2, masing-masing). Sebuah unit pick-dan-tempat kedua (P & P2), mekanis
digabungkan dengan P & P1 oleh Linkage itu, transfer topi dirakit dari baki
untuk buffer produk akhir, yang terletak di daerah mesin keluaran (OUT). Unit
disebut sebagai Lock terlibat nampan produk diproses oleh unit-unit fungsional
untuk memastikan posisi yang akurat mereka selama operasi terkait.
3. Eksperimental setup dan tes kondisi
Karena
sangat sedikit informasi tentang perilaku elastodynamic mesin yang tersedia,
semua unit utama dan struktur dimonitor oleh transduser yang tepat. Inspeksi
visual awal dari siklus bekerja di 840 ppm] FID $ T5 [telah diwahyukan
signifikan osilasi mempengaruhi baik Linkage dan MTU, yang karenanya menjalani
penyelidikan lebih dalam. Secara khusus, perpindahan dan kecepatan dari baki
produk sepanjang menyampaikan arah (Y sumbu) terdeteksi oleh vibrometer laser
yang (Polytec HSV-2002, Gambar. 2
a). Pengukuran ini diperlukan mengatur dua "nampan boneka" yang
terpasang pada MTU dengan mengganti dua nampan produk yang berdekatan. Kedua
nampan boneka memiliki re fl permukaan efektif ditargetkan oleh
] GIF $ DT) 1.gi ([
Ara. 1. Simpli fi ed skematis dari
tata letak mesin.
30
A. Martini, M. Troncossi Studi / Kasus di Teknik Sistem dan Signal Processing 3
(2016) 28-33
] GIF $ DT) 2.gi ([
Ara. 2. (a) penyiapan Laser
vibrometer dan (b) menutup baki dummy.
sinar laser ( Gambar. 2
b). Baki boneka memiliki massa yang sama dan inersia nampan biasa, tetapi
mereka tidak cocok untuk membawa Comps.
Sebuah
rotary encoder inkremental diukur baik perpindahan sudut dan kecepatan katrol
TB ( Gbr. 1
). Sebuah encoder lanjut dipantau camshaft mengemudi OR.
Accelerometers piezoelektrik
mendeteksi getaran dari frame mesin dan bagian yang bergerak yang tersisa
(yaitu
P & P1, P & P2, AS1, AS2, OR, Linkage dan sistem
Cam-rocker).
Semua
akuisisi dilakukan dengan menggunakan LMS SCADAS Ponsel SCM-05 sistem. The
"Siklus fase master" sinyal yang dihasilkan oleh unit kontrol mesin
juga dicatat, untuk digunakan sebagai referensi sudut untuk menyinkronkan
sinyal diukur dengan fase operasional mesin (satu siklus kerja sesuai dengan
360).
Percobaan
dianalisis operasi pada kecepatan konstan, untuk nilai kecepatan yang berbeda
(mulai dari nilai nominal 680 ppm] FID $ T6 [dengan penambahan sebesar 40 ppm).
Dua yang berbeda mesin con gurations fi diuji, disebut sebagai kondisi P1 dan
P0 masing-masing. Mantan kondisi unggulan mesin sepenuhnya operasi, bekerja
hingga 840 ppm] FID $ T3 [. Yang terakhir adalah secara khusus disusun untuk
kedua operasi memungkinkan hingga 1000 ppm] FID $ T7 [(dengan demikian akan
jauh melampaui keterbatasan kecepatan kondisi P1) dan memungkinkan pengukuran
laser yang vibrometer. Secara khusus, kondisi P0 dicapai dengan memodifikasi
kondisi P1 sebagai berikut. (i) Dua nampan produk digantikan dengan nampan
boneka ( Gambar. 2
b). (ii) The Lock Unit dinonaktifkan. (iii) Mesin berlari diturunkan, yaitu
dengan menghilangkan Comps dari buffer input. Dalam sebuah contoh, beban
perakitan biasanya bertindak atas AS2 tidak berpengalaman. Meskipun demikian,
semua unit fungsional terus melakukan gerakan mereka, sehingga tindakan inersia
masih mempengaruhi operasi mesin.
Konsistensi
perilaku mesin di dua gurations fi con ini dianalisis dengan tren parameter
yang tepat (cfr. Bagian 4.1
).
] GIF $ DT) 3.gi ([
Ara. 3. (a) Eksperimental (ex) dan teoritis (th)
percepatan dari P & P1 pada 1000 ppm] FID $ T2 [ dalam kondisi P0,
sepanjang arah X, selama siklus mesin, dan (b) Indeks D% relatif terhadap
transduser yang sama untuk semua kecepatan dan kondisi diuji.
A. Martini, M. Troncossi Studi / Kasus di Teknik Sistem
dan Signal Processing 3 (2016) 28-33
|
31
|
4. Hasil dan diskusi
Semua
pengukuran dipamerkan pengulangan yang sangat baik selama siklus mesin, untuk
semua kondisi diuji. Analisis data eksperimen diizinkan untuk mengidentifikasi
empat kelompok fungsional mengalami signi fi masalah elastodynamic tidak bisa,
yaitu P & P1, OR, Linkage dan MTU. Hasil mengenai pertama tiga unit dibahas
dalam Bagian 4.1
, sedangkan unit keempat diperiksa dalam Bagian 4.2
.
4.1. sinyal akselerasi
Percepatan
diukur pada P & P1 sepanjang arah X, untuk operasi pada 1000 ppm [2T $ DIF]
dalam kondisi P0, dilaporkan dalam Gambar.
3
a (sebagai contoh), sebagai fungsi dari mesin referensi sudut. Kurva
menggambarkan sesuai percepatan teoritis (yaitu hukum gerak yang dikenakan pada
P & P X Actuator oleh pengontrol mesin, yang merupakan dikenal spesifik fi
kasi dari siklus kerja) juga ditampilkan. Karena perjanjian non-disclosure
dengan produsen mesin, nilai percepatan yang sebenarnya tidak dapat dilaporkan
sedangkan hanya percepatan pro fi les dapat disediakan.
Untuk setiap transduser di setiap kondisi
tes, root mean square (rms) nilai sinyal residu, yaitu sinyal yang diperoleh fi
filtering keluar percepatan teoritis dari yang diukur, dihitung lebih dari satu
siklus mesin untuk global menggambarkan tingkat getaran. Kemudian rms
persentase variasi (sehubungan dengan kecepatan fungsi nominal, yaitu 680 [8T $
DIF] ppm), D%, untuk sinyal percepatan-i dihitung sebagai: [9T $ DIF]
D% i; Pj; v el ¼
|
rms i; Pj; vel rms i; Pj; nom
|
100
|
ð 1 Þ
|
rms i; Pj; nom
|
mana Pj menunjukkan kondisi P1 atau P0, nom
mengacu pada kecepatan nominal dan vel adalah kecepatan diperiksa.
Pertama,
tren indikator tersebut dinilai menipu fi rm keandalan tes di modi fi kondisi
ed P0. Gambar.
3
b melaporkan nilai-nilai D% dihitung dalam kondisi P1 dan P0 lebih kecepatan
kerja diuji untuk P & P1 (arah X), disajikan sebagai contoh. Tren D% untuk
dua kondisi yang berbeda dapat dibandingkan sampai dengan 840 ppm] FID $ T3 [.
Hasil ini terbukti konsisten dengan perbandingan (nilai-nilai rms sesuai yang
sangat mirip juga). Sebuah pertandingan yang sangat baik diamati untuk semua
sinyal percepatan lain juga. Oleh karena itu, data yang disediakan oleh tes
dengan modi fi mesin ed con fi gurasi hingga 1000 ppm] FID $ T01 [dapat
diadopsi untuk con fi dently memprediksi bagaimana mesin akan bekerja di luar
840 ppm] FID $ T2 [dalam kondisi P1, yaitu hingga kecepatan ditargetkan baru
dalam sepenuhnya operasi con fi gurasi.
Kedua,
indikator dimanfaatkan untuk mendeteksi kenaikan yang abnormal dalam tingkat
getaran yang terkait dengan variasi kecepatan. Secara khusus, kenaikan yang
lebih tinggi di D% diharapkan untuk mengungkapkan efek elastodynamic kritis.
Analisis indikator yang diusulkan untuk semua sinyal percepatan identifikasi ed
dua unit kritis, yaitu P & P1 dan OR, dan con fi rmed yang Linkage sebagai
berpotensi mengganggu, seperti yang muncul oleh inspeksi visual yang disebutkan
dalam Bagian 3.
P
& P1 menunjukkan nilai D% sebagian besar melebihi 150% untuk kedua arah X (
Gambar. 3
b) dan Y, dan bahkan lebih dari 250% di sepanjang sumbu Z, pada kecepatan
target 1000 ppm] FID $ T7 [ [2]
. Tingkat getaran yang lebih tinggi tersebut dapat menyebabkan posisi yang
salah dari Comps dalam nampan produk, sehingga mencegah mereka dari yang
dirakit dengan benar dan akibatnya menyebabkan penolakan ke-10 produk akhir di
nampan yang sama. Getaran parah diprediksi oleh penyelidikan juga mungkin
memerlukan masalah daya tahan yang cukup. Memodifikasi unit Oleh karena itu
diperlukan. Dalam prakteknya, mendesain ulang P & P1 end effector (komponen
yang agak besar di saat mesin con fi gurasi) untuk mengurangi inersia yang
bergerak muncul strategi layak untuk membatasi tingkat getaran.
Getaran
parah ciri juga OR, bersama Z sumbu. Perbandingan antara percepatan diukur dan
teoritis di sepanjang arah ini, untuk operasi pada 1000 ppm [2T $ DIF] dalam
kondisi P0, ditunjukkan pada Gambar.
4
a. Yang sesuai tren D% untuk kondisi P1 dan P0 lebih kecepatan yang diuji
bekerja dilaporkan dalam Ara.
4
b. Osilasi besar ATAU end effector
] GIF $ DT) 4.gi ([
Ara. 4. (a) Eksperimental (ex) dan teoritis (th)
percepatan dari ATAU pada 1000 ppm] FID $ T2 [ dalam kondisi P0, sepanjang arah
Z, selama siklus mesin, dan (b) indeks D% relatif terhadap transduser yang sama
untuk semua kecepatan dan kondisi diuji.
32 A. Martini, M. Troncossi Studi / Kasus di Teknik Sistem dan Signal Processing 3
(2016) 28-33
dapat menentukan orientasi yang
salah dari Comps (dan masalah perakitan berikutnya), karena memburuknya mesin
kinerja global, mirip dengan P & P1. Selain itu, peningkatan yang
signifikan dalam beban dinamis, emban oleh getaran, dapat meningkatkan tingkat
kegagalan dari OR rantai transmisi listrik, khususnya sistem cam-rocker yang
mengemudi [3]
. Mengurangi massa OR end effector adalah penting untuk mengatasi masalah ini.
Linkage
ini ditandai dengan osilasi yang luar biasa dari dua komponen utama, yaitu dua
karbon panjang skrup serat. Analisis di kedua frekuensi dan domain waktu [2]
mengungkapkan operasi yang pada 1000 ppm [1T $ DIF] memicu resonansi dari skrup
hingga frekuensi alami ketiga. Fenomena elastodynamic lokal, bagaimanapun,
tidak membuktikan merugikan bagi kinerja mesin, karena P & P2 terus bekerja
secara teratur pada 1000 ppm [3T $ DIF]. Meskipun demikian, kaku Linkage untuk
incrementing frekuensi alami dan menurunkan deformasi akan dianjurkan untuk
menghindari masalah daya tahan mungkin.
4.2. Laser vibrometer dan sinyal encoder
Memperkirakan
gerakan baki produk pada kecepatan target baru dianggap penting, karena
pemeriksaan pendahuluan telah menyarankan bahwa MTU belt conveyor mungkin hadir
kepatuhan yang berlebihan. Signifikan osilasi tray dapat menentukan
sinkronisasi yang salah dengan keterlibatan Lock, yang akan menghasilkan
berpotensi membahayakan integritas dari beberapa komponen mesin. Oleh karena itu
penyelidikan berfokus pada sinyal perpindahan, sedangkan yang kecepatan hanya
digunakan untuk tujuan verifikasi. Secara khusus, pengukuran laser yang
vibrometer dianalisis dalam hal overshoot dan puncak ke puncak osilasi
sehubungan dengan posisi tray sisanya, yang secara teoritis dicapai pada akhir
fase aktif MTU (abadi 120 dari siklus mesin), setelah perpindahan dari 120 mm.
Ara.
5
a laporan osilasi overshoot dan puncak ke puncak perpindahan tray untuk
beberapa kecepatan diuji dalam kondisi P0. Kuantitas tidak menunjukkan
pertumbuhan monoton dengan kecepatan meningkat. Cukup, beberapa jenis efek antiresonant
hadir sekitar 920 ppm] FID $ T21 [, sedangkan operasi pada kecepatan tertinggi
memicu salah satu sistem frekuensi alami (sekitar 14 Hz). Memang osilasi nampan
besar terjadi pada 1000 ppm] FID $ T21 [yang tidak kompatibel dengan fungsi
mesin yang benar.
Pengukuran
vibrometer dan data yang disediakan oleh encoder memantau katrol TB
dibandingkan dengan fi nd sumber efek elastodynamic yang diamati. Perpindahan
perifer dari katrol bergigi dihitung dari sinyal encoder dengan
mempertimbangkan radius lapangan sekitar 114,6 mm (katrol memiliki 36 gigi dan
pitch 20 mm). Sebagai contoh, Gambar.
5
b menunjukkan dekat dari perpindahan tray dan katrol TB perpindahan perifer
sekitar 120 dari fase utama siklus, pada 1000 ppm [3T $ DIF]. Perbandingan
jelas mengungkapkan bahwa perpindahan nampan hampir sepenuhnya ascribable untuk
kepatuhan TB, sedangkan, bertentangan dengan asumsi awal, deformasi yang
terjadi di MTU belt conveyor agak diabaikan (baki pada MTU pada dasarnya
mengikuti TB pulley perpindahan perifer). Kesimpulan yang sama dapat ditarik
untuk semua kecepatan diuji.
Sebuah
pemeriksaan dekat baru dari TB] FID $ 31 [di dalam mesin mendeteksi keberadaan
deformasi belt sangat besar. Deformasi tersebut dapat menyebabkan sabuk untuk
melompat gigi, sehingga menyebabkan kehilangan sinkronisme antara MTU dan fase
mesin, dan akibatnya kegagalan kritis. Selanjutnya, baki overshoot yang
berlebihan cepat akan merusak Lock dan unit tambahan lainnya. Mengurangi
inersia MTU dan meningkatkan kekakuan TB keduanya diperlukan untuk membatasi
osilasi.
Dalam prakteknya, mantan strategi
dapat dilakukan dengan mengurangi massa nampan produk. Yang terakhir dapat
diimplementasikan dengan meningkatkan radius kedua puli TB, sebagai sabuk
setara kekakuan torsional dikurangi dengan sumbu-j, K Tj, diberikan
oleh [4]
: [14T $ DIF]
K Tj ¼ 2 K B r j 2
|
b
|
|
; K B ¼
c sp L i
|
ð 2 Þ
|
menjadi K B sabuk
kekakuan, r j radius katrol lapangan, c sp yang spesifik
belt kekakuan (disediakan oleh produsen), b lebar belt dan L i sabuk
gratis span.
] GIF $ DT) 5.gi ([
Ara. 5. (a) Overshoot (ov) dan
puncak-ke-puncak (pk) osilasi dari perpindahan nampan sebagai fungsi dari
kecepatan kerja; (b) perbandingan antara tray perpindahan (VIB) dan perpindahan
perifer pulley (enc) pada 1000 ppm [3T $ DIF].
A. Martini, M. Troncossi Studi / Kasus di Teknik Sistem
dan Signal Processing 3 (2016) 28-33
|
33
|
] GIF $ DT) 6.gi ([
Ara. 6. Hasil penelitian setelah MTU
redesign parsial: (a) overshoot (ov) dan puncak-ke-puncak (pk) osilasi dari
perpindahan nampan sebagai fungsi dari kecepatan kerja; (b) perbandingan antara
tray perpindahan (VIB) dan pulley perifer perpindahan (enc) pada 1000 ppm] FID
$ T3 [.
Sebuah
varian dari mesin asli diatur dan diuji. Hal itu diperoleh dengan menerapkan
hanya satu modi fi kasi dari desain sebelumnya, yaitu dengan mengganti semua
baki produk dari MTU dengan ringan yang baru. Secara khusus, setiap baki produk
didesain ulang dengan mengurangi massa sekitar 33%, sehingga secara signifikan
mengurangi MTU inersia total. Memang nampan asli yang ditemukan jauh kebesaran
sehubungan dengan persyaratan minimum kekuatan struktural.
Perpindahan
tray diukur dalam percobaan ini tambahan dilaporkan dalam Gambar.
6
. Khususnya Gambar.
6
a menunjukkan nilai overshoot dan puncak ke puncak untuk semua kecepatan diuji,
sedangkan perbandingan antara perpindahan tray dan katrol TB perpindahan
perifer pada 1000 ppm] FID $ T1 [5 dilaporkan dalam Ara.
6
b. Getaran muncul secara signifikan berkurang. Oleh karena itu single ini
desain modifikasi yang terbukti efektif untuk mengurangi masalah elastodynamic
mempengaruhi MTU.
Perlu
dicatat, bagaimanapun, bahwa pelaksanaan juga kation modi fi lainnya yang
diusulkan (khususnya yang menyangkut P & P1 dan OR, seperti yang dilaporkan
dalam Pasal 4.1) masih muncul disarankan untuk mencapai kinerja yang bekerja
memuaskan dari mesin ketika beroperasi dengan kapasitas produksi yang
diinginkan baru.
5. Kesimpulan
Makalah
ini melaporkan penyelidikan eksperimental, dengan cara pengukuran getaran,
fenomena elastodynamic mempengaruhi mesin otomatis untuk perakitan tutup
plastik bila melebihi kecepatan kerja nominal sebesar 50%, yang merupakan
persyaratan baru untuk meningkatkan kapasitas produksi mesin.
Khusus
mesin pengintaian fi gurasi dan uji kondisi diadopsi untuk percobaan diizinkan
untuk andal memprediksi respon mesin pada kecepatan kerja yang ditargetkan
baru. Analisis berhasil identifikasi ed unit fungsional yang paling mengganggu,
dan memungkinkan pengembangan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah
kritis. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan setelah melaksanakan redesign
parsial dari unit yang paling penting menunjukkan penurunan yang luar biasa
dari tingkat getaran dan fenomena elastodynamic, sehingga membuktikan
efektivitas dari solusi yang diusulkan.
Referensi
[1]
C. Miani, D. Veroni, C. Casale. Perangkat pembukaan closable paket
disegel produk makanan pourable. European Patent Application 1262412A1 2002.
[2]
A. Martini, M. Troncossi, Analisis dan prediksi perilaku
elastodynamic dari mesin otomatis untuk perakitan tutup plastik dengan cara
pengukuran getaran, Proc. Konferensi XXII Asosiasi Italia Teoritis dan Terapan
Mekanik (AIMETA 2015), Genova, Italia, 14 September - 17, 2015, pp 170 -. 179.
ISBN 978-88-97752-55-4 (diakses 2016/03/14)
http://www.aimeta2015.dicam.unibo.it/node/23
http://www.aimeta2015.dicam.unibo.it/node/23
[3]
A. Martini,
M. Troncossi, A. Rivola, analisis getaran Eksperimental mesin otomatis untuk
perakitan topi plastik, Proc. dari 8
International Konferensi
Akustik dan Metode Surveillance getaran dan Teknik Diagnostik (Surveillance 8),
Roanne, Prancis, 20 Oktober - 21, 2015, pp 1 -. 8 .